輪胎起重機支腿缸漏油直接關系到作業安全的問題,駕駛員一旦發現有泄漏現象,就必須報停修理。據統計,本公司每年需要更換紅光牌輪胎起重機新支腿缸10只、修理103次,約2天1臺次的修理量。有時更換新支腿缸后,最長兩個月就出現泄漏現象,最短的僅有20多天。
分析其原因可能是:由附圖知,支腿支起高度與液壓缸活塞行程幾乎相等,由此造成活塞頂撞導向套的現象,每次的頂撞力可達160kN;在頻繁的強力沖撞作用下,導致部件變形、導向套臺肩出現飛邊、毛刺、卡鍵變成“S”形、液壓缸壁槽變形;由于變形出現軸向間隙,使導向套在液壓缸內產生往復移動,O形圈在強力擠壓和往復揉搓的作用下便很快損壞;更換導向套密封件時,因機構的關系需將導向套推入缸內一段距離,才能取下三瓣卡鍵,從而將導向套拉出。而導向套頻繁地推入和拉出,將使其臺肩產生飛邊、毛刺,如同拉刀似的將缸壁拉傷,繼而又將新換上的密封件磨損。周而復始,直至報廢。
新液壓缸或新換密封件的缸很快產生泄漏的原因是,液壓缸下腔油孔無倒角,孔口鋒利,在安裝導向套過程中其密封件經過該孔口時必然被割傷,使其失去密封作用。于是決定改造支腿缸的結構,使其接近操作習慣,便于修理時拆裝。
方法是:將活塞行程增加100mm,總行程為395mm;重新設計制做導向套時,為避免缸體下腔油孔割傷密封件,改卡鍵式裝配為螺紋擋圈,使導向套密封件在裝配時不經過油孔口;為減少活塞對導向套和擋圈的沖撞力,增設了緩沖節流結構。
改進后,導向套的受力狀況改善了,大大增加了阻抗力矩(是原來的1.65倍),減少了擠壓受力;由于導向套不受沖撞力,導向套密封件處于穩定狀態,因而密封性好;如需要活塞全部伸出時,由于設置了緩沖節流結構,因而活塞與導向套接觸平緩。
改進后的12臺紅光牌輪胎起重機的48只支腿缸,經過一年的使用表明,沒有一只因泄漏而報修過。說明支腿缸泄漏的問題已得到了徹底地解決。
為了保證支腿缸的良好使用狀態,對駕駛員地操作提出了兩點新的要求:一是支腿缸活塞伸出時,將輪胎懸空高控制在10mm;二是不要使支腿缸活塞全部伸出,以保證整機穩定、可靠。
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